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氮氣在合成氨換熱器試漏中的運用 |
發(fā)布時間:2012/8/8 發(fā)布人:管理員 |
換熱器試漏的辦法 1 水試漏的辦法 傳統(tǒng)上咱們運用水對換熱器的試漏,就是將水注入換熱器中,注滿水后再用水泵對換熱器中的水進行鎮(zhèn)壓,使之到達必定的壓力,進行對換熱器的查漏。查漏完畢做出符號后泄壓和排水,再進行堵漏。若是換熱器較大、走漏較嚴峻,水壓在較低時就會發(fā)作走漏,不得不排水堵漏,堵漏完成后再充水、充壓試漏,重復進行,添加換熱器檢修工夫。由于充水和鎮(zhèn)壓需求很多的工夫,走漏的部位需求動火補焊消漏時,又要對走漏部位進行枯燥處置,不然影響補焊消漏的質(zhì)量。若是走漏的換熱器內(nèi)部有可燃介質(zhì),必須進行氮氣置換,合格后才干動火補焊消漏作業(yè),不然會發(fā)生著火和爆破,危及人身和設備的安全。 2 氮氣試漏的辦法 換熱器走漏后運用氮氣進行充壓試漏,比擬疾速。用氮氣對換熱器堵漏動火作業(yè)時,不用再進行置換處置,節(jié)省檢修消漏的工夫。 氮氣在合成氨換熱器試漏中的運用 2007年和2008年工夫,內(nèi)蒙古天野化工集團合成氨設備換熱器EA103走漏5次,運用高壓氮氣進行查漏和置換。由于換熱器EA103殼程的介質(zhì)為富含可燃氣的工藝水(富含氫氣和一氧化碳等可燃氣),壓力為6.5MPa,與管程循環(huán)水的壓差為6.0MPa,所以氮氣試漏充壓到3.0~4.0MPa,就可以進行查漏任務;另外在氮氣充壓試漏后,進行動火補焊堵漏作業(yè)時,換熱器殼程需求微正壓(避免著火),且不需求進行氮氣的置換處置,換氣合格就可直接進行動火堵漏作業(yè);氮氣充壓和泄壓都比擬疾速,節(jié)省了很多的檢修工夫。換熱器EA103檢修每次充壓試漏需求15~20min,泄壓需15~20min。換熱器EA103檢修試漏、堵漏氮氣配管見圖1。 操作關鍵 (1)由所以高壓氮氣(壓力9.5MPa),運用時必須要有2人以上作業(yè)開閥門,在兩閥門中心加裝壓力表1個,一人監(jiān)護壓力表的指示,另一人進行開閥門作業(yè),包管管道壓力在答應的規(guī)模之內(nèi),避免超壓,形成管線或人員損傷。 (2)換熱器EA103為浮頭式換熱器,試漏時需求做試漏封頭安裝到換熱器上。 (3)投用步調(diào) 先全開1閥和3閥,如圖1,再緩慢翻開2閥,對換熱器進行充壓,還注重壓力表壓力,在3.0MPa之內(nèi)。 (4)泄壓步調(diào) 先全關1閥和2閥,翻開泄壓閥門泄壓完成后,全關3閥。 2008年檢修,氮氣試漏在換熱器EA112、換熱器EA104和氣化爐廢熱鍋爐EC101A/B中運用,查漏工夫短,節(jié)省了很多的工夫。2010年對換熱器EA104進行查漏和檢修時運用,節(jié)省很多的檢修工夫。 3·兩種試漏辦法的比擬 從上述運用情況看,用氮氣試漏節(jié)省很多的檢修工夫,檢修費用。水和氮氣試漏辦法的比擬見表1。 4·氮氣試漏的安全注重事項 (1)由于氮氣有窒息的危險,運用時必須注重人員的安全,避免人員中毒。 (2)氮氣運用時要提早進行管線的預制。 (3)氮氣運用時暫時管線上要添加壓力表,兩人用對講機聯(lián)絡開閥門,避免超壓。 (4)氮氣運用完成后必須及時泄壓、撤除。 (5)氮氣運用時必須2人以上用對講機聯(lián)絡充壓和泄壓操作,避免管線超壓,損壞管線,避免人員窒息,形成人身損傷。 (6)氮氣不運用時必須對管線的閥門進行掛“禁動”標識牌,避免人員誤動作。 5·結(jié) 語 從2008年起,合成氨設備運用氮氣對換熱器進行試漏、查漏和堵漏等消漏作業(yè),使消漏檢修工夫大大縮短。在檢修前期進行氮氣運用的安全危險辨識,沒有發(fā)作氮氣窒息的人身安全損傷事故。該法不只限于換熱器,也可推行到其他設備的查漏和堵漏任務中,可使檢修任務順利完成,節(jié)省很多的工夫。 |
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